▼HO/16番ゲージ「クモル24 -> クモヤ22 201 リペイント」

作業内容まとめ

  • 本体:ブドウ色2号への全塗装
  • 屋根:現状から濃い目のグレー ※ベンチレータ、ヒューズ、パンタ台、ヘッドライトは現状のまま
  • パンタ交換 ※持込品
  • 車番:クモヤ22 201

この手の車両は個別のパーツを分解することを想定しておりませんおで、各パーツ類は接着剤でがっちり固定されています。塗装にあたりこれらのパーツ類を1つ1つ外していくところから始めます。

ライト基盤も外していきます。

パンタを外します。

屋根上のパーツ類については熱をかけながら外します。

接着されているガラスパーツも外していきます。

まず、ヘッドライトとテールにマスキングゾルを塗布します。その後、脱脂を3回ほど念入りに行います。脱脂が完了したら、下塗りを薄く3回に分けて吹き付けます。

続いて、基本色となる「ブドウ色2号」を、4~5回に分けて徐々に重ね塗りすることで、しっかりと色を付けていきます。

この状態で丸一日かけて十分に乾燥させます。乾燥後、マスキング処理を行い、屋根の塗装作業に入ります。

屋根塗装の工程に進みます。

ベンチレーター、パンタを載せていきます。

塗装が終わったところで、窓ガラスを戻していきますが、透明ガラスはすべて新規に作り直します。

ライト基盤につきましても、車両に合わせて最適な位置に配置し直します

天井に貼り付けられていた基盤を床面に配置し直します。これに伴い、配線も全て合わせて引き直して作業を進めます。

これにより、天井からぶら下がっていた配線が目立ちにくくなり、見た目が向上します。また、この配置変更によって室内灯の取り付けも可能となります。

最後にご希望の車番を組み合わせて車体に貼り付けました。

作業完了でございます。

▼Nゲージ「KATO キハ82系白鳥13両編成デカール貼り」

作業内容まとめ

  • 号 車 ※1-13号車 ※付属シール貼り
  • 方向幕制作:大阪⇔青森
  • 愛称板制作:白鳥/特急

先に付属の号車[1-13号車]のシールを貼っておきます。

印刷データの設計を行います。

行先方向幕[山側][海側] 大阪ー青森/種別:特急/愛称:白鳥

出来上がったデータを昇華印刷して車両に貼っていきます。1両10カ所 x 13両=計130個所の貼り数となります。

まず、シールをすべて切り分けてから、適切な位置をしっかりと確認し、[愛称・種別]を間違わないように注意して貼っていきます。

作業完了でございます。

▼Nゲージ「KATO E233系M換装+トイレ付車両改造+室内灯」

▼ご依頼内容まとめ

  • 全車室内灯組込み ※ユニットはおまかせ
  • 2階建て車両点灯色は[白色/電球色] おまかせ
  • 4号車トイレタンク制作と組込み+窓パーツ取付他

▼モーター換装

▼室内灯の制作+組込み

ベースをレーザー加工機で作りテープLEDを室内灯用に作り変えます。


▼4号車トイレ付改造車

出来上がったパーツを塗装して車両に組込みました。なお、こちらのパーツにつきましては、ぴょん鉄ネットショップ商品リストに追加いたしました。

取り付け後の写真も掲載してございます。

作業はすべて完了いたしました。

▼Nゲージ「やまぐち豪 展望車点灯+室内灯+カプラー+修理他」

▼ご依頼内容まとめ

  • EF66電気機関車 O/H+パンタ修理
  • EF15電気機関車 O/H
  • C57蒸気機関車 ナックルカプラー+デフレクター修理
  • セット品:D51 床下パーツ取付+テンダー側ナックルカプラー
  • セット品:客車 ナックルカプラー+室内灯取付
  • セット品:展望車の展望部の点灯化 x 2両

まずは、デフ修理とカプラー改造などを行います。この箇所は非常に破損しやすいため、特にケースに収納する際や出す際に折ってしまわないように注意が必要です。それでは、修理に取り掛かります。また、同時にD51のカプラー交換とパーツの取り付けも実施いたします。


次に旧製品のKATO製 EF66の修理・調整です。


EF66と同様の作業となります。写真省略します。


カプラー交換と室内灯および展望車の点灯化改造です。

作業完了でございます。

▼Nゲージ「マイクロ 3500形牽引アップ/TOMIX 211系1000/3000 ライト加工+M調整他」

▼マイクロ 京成3500形牽引力アップ

まずは、現状確認です。う~ん、なんだか走りが重いですね。

分解して1つ1つ見ながら調整とメンテを行っていきます

台車もすべて分解して個別に見ていきます。

一通り調整が終わり早速走行テストです。

別の問題として、カプラーに干渉して台車が若干傾いていることからこれも牽引力低下の原因の一つですね。カプラーも改造します。

出っ張りをカットします。

カットしたことでバネ止めができませんので、新規に作ります。まずは、0.3mmのピンバイスで穴あけを行います。

そこに加工した0.3mmの真鍮線を埋め込みます。

加工されたカプラーです。

最後にウェイトを少々追加して走行テストしました。非常に粘りのある走りとなりました。

▼マイクロ 四国8000形モーター調整

▼TOMIX 211系 M車調整・修理・O/H

もう一台の作業については、なかなか一筋縄ではいかない状況のようです。両台車ともにゴトゴト音が出てます。これはギア破損による症状です。

車輪に圧入されているギアは、経年により固くなり、最終的に割れてしまうことがあります。症状の目安として目視では気づきにくい微細なひび割れでも、走行中に「ゴトゴト音」や振動が出始めたら、ギア割れの可能性が高くなります。これまで多くのギア割れに対応してきましたが、この部品は非常に高い精度が求められるため、修理の中でも特に難易度の高い作業の一つとなります。

カプラーを取り付ける際、台車と干渉したために台車の一部がカットされたようですね。ちょうど車輪カバーのツメ位置が切り取られてしまっていたため、このままではカバーがぐらつき、車輪が安定しない状態でした。そこで、カットされたツメ部分に対しUV硬化剤で加工を施し、ぐらつきを抑える修復も併せて実施いたしました。

こちらも内部の集電系も一通りメンテも行いました。


▼ライト加工

ヘッドライトが暗いのとよりリアルな発光色へ変えたいとのご要望でございます。

昔のフィラメント型電球の基盤ですね。

電球と部品を全部外してからLED仕様し組み直します。

写真では白っぽく見えますが、ヘッドライトは電球色風に発光するよう加工してございます。また、行先/種別幕は白色で点灯となります。

作業完了でございます。M様、いつもご依頼ありがとうございます。

▼Nゲージ「新幹線500系&700系 パンタスパーク+側面シール」

まずは700系新幹線シール貼り作業完了でございます。シールで難しいのは、貼る作業よりも切り出し作業にあります。


皆様へ、ワンポイントアドバイス!

★シールの切り出しを成功させるためのコツ

切り出し作業をうまく行うためには、いくつかの要件を満たすことが重要です。

1.複数回なぞる: 一度に無理に切り出そうとせず、複数回に分けて丁寧に刃をなぞって切れ込みを入れてから、最終的に切り抜くようにするのがコツです。

2.新しい刃を使用する: カッターの先端は必ず新しい状態を保つようにして使用してください。

3.明るい環境を確保: 対象がはっきり見えるように、必ず明るい場所で作業してください。


▼新幹線500系パンタスパーク取付

現在、プログラムをマイコンに書き込むための装置に不具合が生じている関係で、環境の再構築に少々手間取っております。

ようやく原因が判明して「Successfu」となり正常書き込み完了です。


それでは早速作業に取り掛かります。ご依頼者様のご希望により、パンタスパーク発光色は白となります。

まずは、パンタ上に光源を配置する訳ですが、以前は拡大ルーペなしでも行えた作業も、最近はさすがにルーペなしでは厳しくなってきました。

1.2 x 0.8mmのチップLEDの両端子に、0.12mmの配線をハンダ付を行い、アームに配線を引き回します。これがパンタスパーク加工で一番難しい作業となります。パンタは可動式となるため、ある程度配線にキャパを残しておかないと断線の要因ともなりますので、加工には細心の注意が必要となります。

パンタを外します。

配線を通す穴を開けます。

チップLEDをすり板中心に配置してUV樹脂を塗布して紫外線を充てて硬化させます。そのあと配線していきます。

配線を車内引き込みます。

車体を一旦すべて分解します。

床下に回路を埋め込みます。

一方の配線を集電板へもう一方の配線をパンタグラフ側へと接続して取り出します。

銅テープを貼りスプリング集電機構を作ります。

最後に点灯テストを行って作業は無事完了いたしました。

▼Nゲージ「鉄コレJR103系仙石線更新車(新塗装) ライト点灯化改造」

今回のご依頼者様の作業は、「ヘッド・テール・室内灯」の点灯改造および走行化でございます。


▼ご依頼者様からの作業内容についてまとめ

  • 走行パーツのお取付け
  • パンタグラフ交換作業は不要 ※現状のままで
  • 取付用アンテナと列車無線 ※GM製パーツでのアンテナと信号炎管取り付け無線アンテナがφ0.8mmで信号炎管がφ0.4mm
  • 動力化 ※中間車にお取付け希望
  • TNカプラーお取付け ※先頭車 JC6395 密連形TNカプラー/中間車 7711 密連形TNカプラー
  • 室内灯点灯化
  • ヘッド&テール点灯化改造

▼カプラーの取付交換と初期準備

カプラーの差し込み穴(1つに4箇所)すべてに、ピンバイス(φ1.4)で穴あけを行っておきます。

カプラーの取り付けと中央にウェイトを配置します。台車は集電加工を施していくため、ここではまだはめません。

まずは、M車以外のすべての初期作業は完了です。

M車の初期作業も進めていきます。

床下機器の換装と台車枠の取付およびスペーサーの取り付けです。一部ではめ込みが緩いものがございましたので、少量のゴム系ボンドで落ちないように固定しておきます。

ご希望のモハ側の中間車に組込みさせていただきました。


▼台車集電と室内灯制作

長さを確認して適切な位置でカットします。

長さを確認したら8両分カットします。このあと部品の取付加工して室内灯ユニットとして作り変えます。

もう一方のM車の片側の台車がこの状態で固まってしまっています。

ウェイトを一旦外してから台車を調整しなおします。


すべての室内灯の準備も終わり台車集電機構の組込みを進めていきます。まずは中間車からです。

これまで車体の台車に合わせて集電の仕組みを考えてきましたが、今回は、新集電シューを加工したものを組み込んでいきます。

片台車だけでも特に問題はないのですが、今回は反対側の台車も1車輪のみ追加しておきます。

集電状態と点灯状態を確認します。

ネジを外し凸部分をカットして、完全なフラットな面を作ります。

こちらはM車側に取り付けたものです。

こちらがサハ側の中間車に組込んだものです。

輝度調整のために、光源にシルバーマスクを制作して貼り、明るさを調整しております。

このようになります。まずは中間車4両が完了しました。


さて、いよいよ先頭車の加工です。まずは台車集電機構を作ります。

先頭車と中間車とで軸受けの長さが若干異なります。

こちらも集電シューを丸凸をすべて削り落としてから90度曲げて組み込みます。

台車をそれぞれ取付てから調整します。

先頭車4両の台車集電機構組込みがすべて完了しました。いよいよ「ヘッドライト&テールライト」の点灯加工に入ります。

車体前面のPCに取り込みテールライトの左右の位置関係を確認して点灯用パーツを作ります。

このあと各配線を行ってから各部の調整と点灯テストを

最後に細かな個所の微調整と動作テストをしっかり行ってからお引渡しとなります。あと少しです。

ご希望の屋根上パーツのお取り付けも終えて、最後に車両を収納するウレタンサイズを調整して無事完了となりました。ご依頼ありがとうございました。

▼Nゲージ「TOMIX 485系1000番台 リペイント+M換装他」

まずはモーターの換装からです。

フライホイールに埋め込まれた黒ソケットは、通常は外れますがまったく抜けません。どうやら外すようにはできていないようです。

やもえないのでソケットは一旦破壊して、あとから3Dプリンターで新規に作ることにします。工具で強制的に押し出します。フライホイールを外してみると、黒のソケット自体が側面にべったりと貼り付いてとれませんので、ルーターで削り出して取り除きます。

あれ?換装用にお持ちいただいたモーターですが、一見の外形サイズは一緒で同じように見えますが、肝心のシャフト径が違います。


そこで、お持ちいただいたモーターに使用できるパーツを新規に設計して組み込むことにいたします。5回ほど作り直して、ようやく正常にドライブシャフトが内部でかかるようになりました。

また、モーター端子の幅に若干違いがございますので、内側に45度程度曲げてからモーターマウントにはめ込んでセットします。

動作確認を行ってスムーズに走行できることを確認いたしました。


▼リペイント処理

作業で難しい部類に入るのが色の調合です。今回のご要望で特に難しいのは、編成中3両のみが他の車両と色合いが異なりリペイントしてもらいたいとのご依頼でございます。確かに青みが薄く並べてみるとあきらかに違う感じです。

さまざまな色を試しながら色の調合を行うこと半日、ようやく近似色が完成しました。

それぞれの車両をマスキングして塗装していきます。

しっかりとした発色の青ができました。


▼床下塗装

1両のみ床下の黒塗装です。

分解したのち洗浄と下塗りを行います。

塗装完了です。

すべての作業が完了いたしました。