▼大型ディスプレイケース制作

展示用大型ディスプレイケースのご依頼がございましたので、早速設計に入りました。完成後のケースサイズは、横幅3メートルと大きく総重量は約110~120キロあたりとなる予定です。

▼分割パーツをつなぐための加工を施しておきます。普段はルーペを除きながら小さなパーツの取付が多いため、たまにはこうした大型制作物は良いものです。

▼レーザーで切り出しを行って個々の部品を作っていきます。

▼続いてφ100の筒状のパーツを作ります。2mサイズ4本が必要となりますので、近隣のホームセンターに買いに行きました。配達が週末になるとのことで、台車にのせて徒歩で持ち帰りました。途中、運悪く強めの雨が降り出してきました。

▼枠の補強材で裏打ちを行います。

▼ここでようやく半分完成です。現地で合体させて3mサイズ(ケースを含めた総重量120キロ級)となります。

もう一台も完成です。あとは電気配線と仕上げ処理です。完成までもう少しです。

▼続いて床下のLEDバーを制作します。

カバーには乳白色を使い光を拡散して以下のような具合に光ります。前後で付きますので合計4本のバーが床下を照らします。

▼上部の展示台は内側面が発光します。

▼Bパーツとの電気配線を通す穴を開けておきます。

▼完成率100%でございます。あとは設置日を待つのみとなりました。最後に梱包作業に入ります。

梱包作業完了です。

▼4月26日(水曜日)設置日です。朝から工具やら必要な機材をダンボールに詰めこんで準備万端です。

現地に到着して約2時間ほどかけて組立完了です。荷物の積み込みから現場での作業におきましても複数の方々にご協力いただきました。設置場所が2階でございましたが、大きすぎてエレベーターに載せられず階段から運んでいただきました。

「いや~結構重量ありますから大変でした~」、といっても私は端っこの方をちょっと持っただけですけどね。

▼最後に配線をモールで覆って一連の作業はすべて完了です。

予定通りの期日に無事納品ができて一安心です。

ご依頼ありがとうございました。

さてさて、その他のご依頼は山済みです。

次の作業へと移らねば..

▼Nゲージ「マイクロ小田急8000形 LED輝度アップ」

標準基盤についているLEDです。

テール側はこのような感じです。


高輝度LEDに交換したものです。

テール側はこのような感じになります。

写真ではライトすべて光って見えますが、明るさが大幅にアップしているため撮影の関係でそのように見えてます。だいぶ明るさアップしました。

テールもメリハリの利いた明るさになりました。

▼Nゲージ「KATO EF65台車脱落対応」

さて、お次は機関車の台車が脱落してしまう問題です。これは台車側の爪が変形または折れていることで起きます。

赤い丸では囲った箇所にツメがあります。

通常は車体の凹み部分にツメが引っかかって台車が落ちないようになります。

▼小田急7000系ライト不調

さて、お次はテールライトが点灯しないご相談でございます。それでは分解して点灯しない原因を探っていきます。

あれ?テール用のLEDがない


1608チップLEDが付いていたであろう箇所に2012チップLEDを取り付け

はい、作業は無事完了しました。

▼篠原・パワーパック修理

まずは現状の動作不具合を確認したあと、分解・修理に取り掛かります。

なるほど、ボタンを押してもまったくなんの操作ができない状況ですね。

中はこんな感じです。トランジスターコントローラーになります。


▼2SC1096 x 1 ※NPNパワートランジスタ

▼2SB56 x 1 ※PNPゲルマニウムトランジスター(東芝M9020互換)

▼C945 x 3 ※NPNトランジスター

動作が怪しい部品が多々あるようでして、1つ1つ問題個所を洗い出していきます。

う~ん、回路図がないので思いのほか大変だ~。最近のシンプルな構造と違って配線が飛び交ってるので、1つ1つ追っていかなくてはならない。多接点スイッチのため各接点ごとにすべて動作確認。


こちら可変抵抗器は4個のうち3つが機能しておりませんでした。一度分解して復帰を試みるも1つは復活したものの残り2つは完全にお亡くなりになっておりした。


各ランプは100Ωの抵抗を入れたほか、黄色は寿命を迎えていたためLED化いたしました。


動作不良個所の対策を施しました。

電圧は5v以下で安定

加速ボタン確認↑電圧上昇↑

減速ボタン↓電圧下降↓

非常ボタン>>キィィー、↓↓電圧急降下↓↓


修理完了でございます。ご依頼ありがとうございました。

▼ガタッごっとん! 「展示台の制作」

▼資料を基にデータを修正していきます。

今回の制作ではより汎用性を持たせた設計を行いました。磁石を4つ埋め込んで、レールの脱着ができるようにしてあります。これは多目的スペースとしても活用できるようにするためで、目的に応じて展示物の載せ替えができることを考慮したものです。

無事設置完了でございます。

▼Nゲージ 「KATO EF-66 テール点灯加工」

▼KATO EF-66 テール点灯加工

今回は、久々の機関車テール点灯加工です。

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▼基盤に少々手を加えます。

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▼組み込み前の前進・後進の点灯テスト

チップLEDをはめ込むためダイキャスト4ヵ所を1ミリ程度平らに彫り込みます。

▼Nゲージ「GM119系100番台ライト点灯加工プラス」

今回の加工作業では両側をヘッド・テール共に点灯できるようにする加工となります。現状は片側ユニットしかありませんので、もう片方は新規制作する必要がございます。

切断面は黒で塗って光が漏れないように処理します。

赤丸の位置をカットしてスペースを確保します。


▼ライトユニット制作

思ったよりも光のまわりが良く、充分使えそうです。

続いて簡易版ライトユニット本体を作ります。

ヘッド・テールで分離され遮光されます。

作業完了です。

▼Nゲージ 「DD51 たちあがろう東北ヘッドマーク & 14系大樹テールマーク」

▼DD51 ヘッドマーク たちあがろう東北 & 14系大樹テールマーク

データ設計です。まとめて3種のマークを制作しました。

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▼14系 大樹テールマーク

写真が光って見えにくいですが、きれいに印刷されております。

▼Nゲージ 「発煙システム・各種修理_ARNOLD」

▼動力不調・修理対応

だいぶ前に当店でご対応させていただいた発煙システム(改)の車両でございます。低速域からモクモク煙を吹き出すように改造したいとのご要望で加工させていただきました。今回は、モーター不調ということでご依頼をいただきました。一度全分解してモーターだけでなくヘッドライトも位置調整と色合いも調整しました。一通りメンテナンスも終わりテスト走行に入ります。

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▼Nゲージ「マイクロ小田急8000形更新車 LED加工」

こちらはマイクロ製の「小田急8000形更新車」になります。LED加工についてご依頼がございました。主なご依頼内容は次の通りです。

ヘッド(白色LED化)&テールともに左右光量のかたより対応です。

LEDをそれぞれ交換していきます。

着色された塗料をすべて落とします。

中央を遮光します。

▼Nゲージ「EF510&EF65 機関車テール点灯加工」

今回は、次の2種のテール点灯加工となります。

▼EF510 テール点灯加工

まずは、赤く塗装された出っ張りを削り落とします。

赤丸が削り落とされた箇所です。

1608チップLEDを左右に配置して配線していきます。

あとは、テール用導光パーツの埋込とヘッドライト遮光を行えば完成です。

▼EF65 テール点灯加工

▼Nゲージ 「Tomix DD51 & EF-65モーター不調修理」

▼動力不調による修理のご依頼です。

まずは全分解してモーターを取り出します。単体でテストを行ったところ、回転が不規則で回ったり止まったりを繰り返し、回転も不規則です。DD51はまったく反応なしでした。続いて、モーターそのものを分解して修理を行っていきます。問題箇所の対処を行い最後に中速でブラシを慣らしてから、車体を戻して完了です。無事復活しました。

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▼Nゲージ「マイクロ京阪3000 ライト輝度アップ」

さて、続いては「マイクロ京阪3000 」のヘッドライト明るさアップのご相談がございました。ライトの構造によっては発光源をいくら明るくしてもほとんど変わらないものもございます。まずは現状の明るさ確認と分解してユニット構造を確認していきます。

現状このような感じです。

続いて明るさのテストを行います。

高輝度タイプの電球色LED(6000mcd)

明るさアップは無事完了でございます。

▼Nゲージ「ED76-551タイプ 屋根上加工」

「ラウンドハウスED76-551」の屋根上加工になります。

▼ランボード塗装

塗装前に屋根の洗浄作業

細いマスキング・テープを先に貼っておく

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: CIMG0123-1024x768.jpg

設計データを再度見直して一部データ修正を行いました。

出来上がったパーツを屋根に仮置きし、位置関係を確認しておきます。

▼Nゲージ 「トミックス 小田急7000系ロマンスカー電飾加工」

旧製品の小田急ロマンスカーになります。フル室内灯化とヘッドライト・マークの改造です。

こちらの車両のライト構造は、左右に緑色LEDが付いているのみの単純構造となっています。ヘッドマークは漏れた光で緑色に点灯するのみで、テールライトは点かないようです。

単純にLEDを白色に置き換えるというわけにもいかず、根本的に見直す必要があるようです。ここで問題なのが導光材の形状です。一体化しているため、ヘッド・テール・マークの発光分割が困難な点です。ここも新規に作り変える必要がございます。

まずは、室内灯から先に作業をすすめていきます。

▼次は、モーター車です。

室内灯の入らない構造に悩まされた方も少なくないと思います。さっそく分解して対策を考えてみることにします。まず、上部の重しを取り除いて走行してみましたが、基盤の抑えがなくなったことで台車が不自然に沈み込んでしまいます。

▼そこで以下のように1.5mm厚のAbS版を加工して組み込んでみることにしました。

▼横から見るとこのようにしっかりと固定されたことがおわかりいただけると思います。

▼次に頭の痛い問題にすさまじいモーター音があります。構造上やもえないところもありますが、もう少しなんとかならないものかと音の出所を探ります。

▼一番の音の原因は下部の金属とモーターに若干の隙間が生じているようで、振動による音が原因のようです。

そこで隙間にクッションテープを配置しました。ピンポイントでグリスの塗布も行いました。

▼結果的に、何もしていないときに比べて大幅に音を抑えることができました。

ただ、このタイプの構造におきましては、それなりにモーター音が出るのはやもえないかもしれません。

▼最後に先頭車の電飾作業です。元々の基盤は使いません。1.2mmのプラバンを写真のように加工して底上げします。

▼ヘッド・テール・マークと全6個のチップLEDを配置します。

▼次に遮光処理です。この処理しておかないと全面窓ガラスも発光してしまいます。

▼少しはみ出すように貼り付けするのがポイントです。

▼導光材に切れ込みを入れて、隙間をシルバーで塗装して遮光します。

▼このようになりますヘッドマークは白色点灯、テールも灯くようになりました。もちろんヘッドも点灯します。

▼写真では少しみずらいですが、テールとマークは分離点灯されております。

展望室も点灯します。後日、動画をアップいたします。

▼Nゲージ「マニ50 ロイマニ」

「KATO マニ50」からのカスタム加工となります。

車体のスキャンを行います。

制作するルーバー間隔と位置を確認します。

屋根台と窓埋め部品はレーザーで切り出し

赤線の位置で切り離し

その上にプラバンを貼り合わせ

パテで処理

薄くサーフェイサーを吹いて継ぎ目を確認

▼HO/16番「KTM EF65/HOWA DD51修理」

今回はの久々のHOに関するご依頼でございます。動力不調ということで修理のご依頼をいただきました。大変古い製品ではありますが、ボディーの状態が極めてよく、新品と見間違えてしまうほどです。

まずは、現状確認からです。車輪に電気を流してみましたが、「ジ~~」っと内部から音がするだけでまったく動きません。

配線もいったん外します。

「うわっ!モーターロックしてる」恐らくコミュテーター(整流子)とブラシが貼りついてしまっているようですね。

どうにか手で回る程度まで修復できましたので、30分程度低回転でブラシを慣らします。

回転も安定してきましたので、そろそろ良さそうです。車体をもとに戻していきます。

車輪に汚れが焼付いてますのでコンパウンドで磨きだし

「EF65機関車」復活でございます。さて、お次は「DD51ディーゼル機関車」にとりかかります。

こちらは、台車のギアがすべてロックしてます。

最後に車輪の磨き出し行っておきます。

修理完了でございます。ご依頼ありがとうございました。

▼Nゲージ「TOMIX スペーシア標識灯点灯加工」

お次は「スペーシア標識灯点灯加工」のご依頼です。まずはどのように組み込んでくかを考えます。

ベース部分をユニット上部に接着固定します。

次にチップLEDの配線を通す穴をピンバイスで開けます。

側面発光タイプのLEDを使います。

LEDを固定し終えたら上面パーツを貼りつけます。

そのままでは目立ちますので、ユニットと同色の黒で塗装します。

発光させるとこのようのうなります。やり方はいろいろありますが、今回は、上記で方法で制作してみました。

作業完了でございます。

▼Nゲージ「223系インバーター回路 3Dプリント+ドア」

さて、今回のお問合せは「223系床下インバーター回路」の制作についてですが、どこまで再現できるか実際出力してみないとなんとも言えません。まずはインバーター回路の簡易設計を行い出力テストを行ってみます。

「う~ん、さすがに0.1mm以下のモールド再現はちょっと厳しいかな?」印刷方向と設定を少し変えてみて再度出力し直し。

全体のサイズを再調整して、ここまでが限界のようですね。

結果、K様より正式なご依頼をいただき制作させていただきました。ご依頼ありがとうございました。

▼Nゲージ「Tomix EH500 2次形 M車修理」

さて、今回は「Tomix EH500 旧製品」の修理依頼です。走行が安定しないとのことです。それでは早速分解していきます。

中から油が垂れて落ちるほどの量です。シャフトに付いたソケットが手で簡単に抜ける状況ですので、完全に滑ってますね。恐らくこれが原因でしょう。まずはクリーナーでこの油をすべて洗浄しなくてはなりません。

紙がシミになっているのはすべてクリーナで落とした油分です。

この作業を1.2回繰り返してさらに油分を除去します。これ結構大変なんです。ソケット内側にまで入り込んでいるので根気よく取り除かなくては空転してしまいます。

さて、ここからさらに分解して内部を徹底洗浄してシャフトにソケットをしっかり固定させます。モーター内部にまでグリスが入り込んでます。

1つ気になったのは片側のシャフトを固定する部品(5角形受け)が付いてない点です。新規に部品を作ることはできますが、費用的な問題もあると思われますので、ここはそのままにしておきます。

最後に動作確認を行い作業は完了です。

注油は適量がありますので、たくさん流し込めばいい訳ではありません。少量でいいんですよ。

▼Nゲージ「スーパー白鳥 カプラー加工&ぴょんすぱ」

今回加工対処となるのはこちらの「マイクロさんスーパー白鳥」になります。それでは早速作業に入ります。

1)中間先頭をTNカプラー化

ご依頼者様のご要望により、中間先頭車をTNカプラー化いたします。

▼Nゲージ 「小田急5200・8000・9000形の加工」

I様、いつもご依頼をいただきましてありがとうございます。

今回も前回と同じくカプラーとスカート加工が主です。

基本的に前回と似たような加工内容となりますので、加工工程の写真は省略いたします。

ご依頼ありがとうございました。

▼Nゲージ「GM名鉄2000系EVA TNカプラー加工」

さて、お次は名鉄2000系の先頭車TNカプラー加工のご依頼でございます。

う~ん、どうみてもそのまますんなりとはいかなそうですね。

まずは、TNカプラーの両サイドをカットしておきます。

続いて、干渉するポイントと加工手順を考えていきます。

スカートを写真のようになるまでカットしてカプラーを固定するスペースを確保します。

このようになります。

次にカプラー後方のバネ下あたりの段差をなくすため床下をルータで平らになるように削ります。

こんな具合になりました。

さて、それではもう一方のEVA柄も同じように加工していきます。

作業完了でございます。

S様、ご依頼ありがとうございました。

▼Nゲージ 「KATO C62常磐型修理依頼」

K様、日頃よりご利用ありがとうございます。さて、今回の修理のご依頼でございますがテンダーから機関車へと繋がる集電ピンが悪さをしていたようで一方が変形してショートしていたようです。

本来の形状にピンを戻してからテスト走行を行い問題がないことを確認いたしました。

▼KATO 103系低運転台「常磐線」

今回のご依頼は、「KATO製103系低運転台 総武緩行線」->「常磐線」となります。

[主な作業] 塗り替え(エメグリ)+ライト形状変更(丸形)+増結4両「方向幕埋め+非冷房化」となります。

1)屋根分解および削り出し

まずは、屋根を非冷房の物に載せ替えますが、そののままでは換装ができません。

そのままでは載せ替えができませんので、削っていきます。

まずはこのように切れ込みを入れます。

底に切れ込みを入れてから、ニッパーで折ります。

次に横の出っ張りをカッターで切れ込みを入れておきます。

ぴったり閉まるようになりました。

2)車体分解と方向幕の穴埋め

こちらの4両は方向幕を埋めます。

淵の出っ張りを先に削り落としておきます。

車体の膜部分をスキャンしてはめ込みパーツを作ります。

出来上がったデータを機械で切り出します。

プライヤーで部品を押し込みます。

3)2灯式丸形シールドビーム

ルーターでライトの出っ張りを削り落とします。

レーザーでライトパーツを切り抜きます。

4)ボディー塗装作業

まずは、パーツ洗浄後に乾燥させ「サフ吹き」となります。

数回に分けて塗り重ねていきます。

手がイグアナっぽくなってしまった。

5)ベンチレーター塗装

ご依頼者のご希望でベンチレーターも塗り替えます。

パーツの洗浄作業

6)分解されたパーツの組立

作業が完了いたしました。ご依頼ありがとうございました。

▼Nゲージ「常磐線E501 ->E991系仕様化」

さて、続いては常磐線E991系仕様の制作となります。

▼車体の側面をスキャン

▼帯データ制作

データ設計に時間をかけておきます。この後の貼り付け作業がスムーズに行えます。

画面の色合いと印刷結果は異なるためプリントして確認します。実際はもっと濃い色合いで印刷されます。

▼印刷結果の確認と色合い調整

▼帯シートの貼り付け

完了いたしました。